王建辉,现任锅炉公司辅机分厂电焊工,焊接高级技师,曾先后获得市总工会“铁人型职工”、省总工会“铁人型职工”、省五一劳动奖章等多项声誉。
质朴的语言,简朴的衣着,和他从事的电焊事情一样那么通俗。王建辉就是这样一个通俗,但又欠亨俗的焊接工人。13年的执着坚守,13年的起劲斗争,就是在这样通俗的岗位上,王建辉从一名通俗的学徒工成为焊接岗位上的营业主干,成为一项项急难新重使命必不可少的加入者。
干一行 爱一行 钻一行
干电焊,干好难。不但需要勤学苦练,还要有超强的悟性。刚进厂时,王建辉就在心底暗自主下誓言:要干就要干出一番名堂。以后,焊枪成了他最亲密的同伴。他把所有的心思都用在提高营业知识和钻研焊接手艺上,天天早来晚走,捉住点滴的时间,一直训练,很快生长为焊接班组的主干、班长。
在攻克沈海刷新项目时代,由于一次风管与一次风喷口是两种差别材质铸件,焊接性能较差,焊后泛起了环向裂纹。王建辉建议先对裂纹最后钻通孔避免裂纹扩大,再举行外貌补焊,同时接纳双面焊接增添焊缝强度,包管焊缝质量;为阻止喷口开焊脱落,又在喷口外侧周围用筋板加固。他的刷新要领,既知足了设计要求,又包管了产品焊接质量。某项目水冷布风板焊接时,由于产品结构重大,焊接变形不易控制、校正难度大,分厂建设了攻关小组。王建辉加入攻关,并在攻关历程中提出增添工装架定位梳形板和支持、加大管子装配间隙控制焊吸缩短量、接纳对称焊接的方法等计划,有用控制了焊吸缩短变形,阻止了大面积豁管,缩短了生产周期,每屏布风板制造周期缩短至20天。
在燃烧手艺中心试验平台项目启动投产时,分厂认真制造10MW和30MW锅炉本体,制造难度大,焊接质量要求高,W火焰�?楹凸啥文?橹械乃涮缀附邮且缓平偬�。由于设计结构问题,第一次焊后水压焊口所有涨裂,3套水冷套近乎报废。对此,王建辉查阅相关资料,团结实践履历,从焊接力学性能角度对结构举行了刷新试验,最终使3套水冷套返修后水压一次及格。
要害产品大显身手
A02项目,50%以上的部件要在辅机分厂生产,产品结构重大,周期短,质量要求高,对操作者的手艺尤其是焊接水平要求极高,正常的生产速率知足不了装置需求。面临难题,王建辉作为电焊组组长,自动带动加班加点,在最主要的泰半年里,天天事情13个小时。经由150个日夜的一连奋战,包管了产品高质量交付,同时形成了大宗的产品在制,为一连包管按期交付打下了坚实的基础。
“烟气出口及空气入口装置”罩壳生产中,由于罩壳部件由13块板压制后合围组成,形状特殊,是项目中制造难度最大的部件。13块板形成13条拼接焊缝,罩壳与顶盖尚有一条对接焊缝,罩壳单独焊妥后要举行MT和RT检查。由于分厂没有X光室,因此举行探伤需要较长的周期。并且探伤及格后,罩壳与顶盖焊妥,还要再举行一次探伤检查。同时罩壳焊后将爆发变形,与顶盖装置很是难题,错边量难以控制。王建辉提出合并镌汰焊缝数目的想法,经由重复论证、试验,刷新压制工艺,最终镌汰到10块钢板,焊缝镌汰到10条。同时他建议调解工艺流程,即罩壳在工装上装配完毕后焊接十条纵缝,焊妥外面焊缝后拆掉工装压盖的螺栓,去除罩壳上端余量及顶盖下端余量,装妥罩壳和顶盖,起源焊妥后整体从工装上拆卸,对产品举行支持后清根、焊妥背面,改两次装焊为一次装焊。建议取得了工艺部分的赞成,在141012锅炉上举行应用取得了乐成,从而将以往两次焊接两次装配的工艺变为一次装成、一次焊接的方法,这项新工艺为分厂节约了大宗X光探伤周期。
不忘初心 继续前行
看待事情,王建辉认真认真,看待质量,他字斟句酌,他常挂在嘴边的一句话就是“一次把活干好”。分厂主导产品煤粉燃烧器,产品结构重大,焊接量大,焊缝位置多,横焊、立焊、仰面焊,无论是海内工程照旧出口项目,每一条焊缝他都认真看待,多年来坚持着焊缝一次及格率100%的纪录。有些人以为结构件产品无需云云,他却以为这只是在做好自己的事情,他用自己的行动诠释了什么是“匠人精神”。
2016年,作为下层班组长的王建辉,认真学习“火烧”质量要求,起劲思索,身体力行,带动践行质量治理。他天天早上来到单位换好事情服后先巡视园地,看看那里有质量缺乏和清静隐患,在早会上实时指出,确保天天班组生产正常举行。在他的发动下,电焊组形成人人重视质量的优异气氛,产品焊接质量获得显着刷新,焊缝一次交检及格率抵达99%,特殊产品焊缝一次交检及格率100%。
在旁人看来,焊工或许很辛勤,但在王建辉眼里,却是苦中有乐。当电焊工,他心甘情愿,并且无怨无悔。在事情中一直完善自己的同时,也发动着身边的同事配合前进。王建辉带了一批又一批徒弟,徒弟们都逐渐成为了手艺主干,有的还成为了焊接技师。
王建辉身怀特技,一把焊枪闯天下,在漂亮的焊花中舞出了壮丽的人生。在他的眼里,焊花就是心中的阳光,让武艺有用武之地是他最大的快乐。
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